高铬铸铁型材因其高硬度、高耐磨性以及较好的耐酸碱腐蚀等性能在冶金、矿山、建材加工领域有相当广泛的应用。在使用过程中人们发现:腐蚀介质中尤其是在强酸性介质中高铬铸铁会发生明显的晶间腐蚀。随着腐蚀的加剧基体对组织晶碳化物的支撑作用减弱在浆料的冲刷作用下碳化物会发生整体破碎或者断裂这严重影响了其良好耐磨性的发挥。对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。反弧度法工艺制各的铸铁型材组织更为均匀,力学性能更为优良。与实施反弧度法之前的铸铁型材相比,实施反弧度法之后的铸铁型材硬度得到提高,组织更为均匀,并且其抗拉强度指标高于铸铁型材标准(JBT10854-2008水平连续铸造铸铁型材) 性能要求。同时,伸长率指标均超过LZQT500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度。进而影响试样在腐蚀实验中的测试结果。上述铬含量的铸铁系列砂型浇注(慢冷)出的试样凝固组织中碳化物尺寸相比其他条件浇注(较快冷速)普遍偏大且一般会呈板状较低含铬量(10%)下还会出现少量间距较大的网状M3C碳化物这些都会直接影响到其耐磨性及抗腐蚀性能。随着冷速的逐渐加快凝固组织中的初生奥氏体的析出量会增加相应的共晶组织的量会减少。 亿锦天泽钢铁有限公司 烟台QT500-7实心生铁圆棒型号齐全
生产球墨铸铁工业化试验结果表明:采用喂线工艺生产FCD700球墨铸铁凸轮轴时铸件球化率、石墨球尺寸等级等参数都优于原冲入法工艺且铸件力学性能的稳定性得到很大改善球化处理效果稳定重现性好;喂线技术工艺对铁水增硅量小可大量使用回炉料降低了生产成本并能灵活调整气压浇注机内镁残量的波动;同时喂线处理工艺在很大程度上了球化作业时烟气对环境的影响和污染降低了工人劳动强度。对鼓肚缺陷,在铸铁型材的水平连铸过程中采用反弧度法工艺,即通过新型的石墨套与引锭装置来实现的,通过实施反弧度法工艺,铸铁型材的鼓肚现象得到有效。但由于在率次实验过程中,刚开始生产铸铁型材时的拉拔速度比较慢、拉拔周期较长,使铸铁型材在结晶器的停留时间过长,导致在扁平方向上铸铁型材顶部略微向下凹,当拉拔参数调整合适时,下凹及鼓肚现象基本消失。 同时伸长率指标均超过LZQT500-7规定的指标。与拉伸性能结果类似,反弧度法试样的抗压强度高于未实施反弧度法试样的抗拉强度。由于铸铁型材拉坯工艺参数控制系统具有非线性和强耦合的特点,而且无法建立数学模型,采用BP、GA-BP神经网络算法进行拉坯工艺参数自适应整定研究。基于Matlab软件建立以铸造工艺参数为输入,拉坯工艺参数为输出的控制模型。仿真实验表明本文建立的拉坯工艺参数GA-BP神经网络控制模型可以用于拉坯工艺参数自适应整定,所获得拉坯工艺参数能够用于实际生产系统,实现高质量、率的铸铁型材水平连铸拉坯生产。